20.07.2022, 18:13
Das Problem mit dem Invertieren der Z-Achse hatte ich vorher schon, das ist richtig. Das konnte ich auch beheben und ist auch jetzt nicht mehr das Problem. Die Richtungen in den jeweiligen Achsen werden korrekt angefahren.
Die Eintauchtiefe an sich ist das Problem. Wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass die ersten Bewegungen der Spindel und des Fräsers an der vorderen linken Ecke des Werkstücks bei genullter Maschine auf Z -1,5 mm (nicht nachgemessen) stattfinden, dann kommt die "Leerfahrt" zur hinteren linken Ecke. Und an dieser Stelle taucht die Spindel dann wesentlich tiefer in den Rohling ein, schätzungsweise bis auf Z -9 mm obwohl eigentlich alles auf Z-1,5 mm stattfinden sollte. Und beim genaueren Hinsehen fällt mir gerade auch auf, dass die Leerfahrt verdächtig tief stattfindet, obwohl ich im CAM von Fusion eine wesentlich höhere Einstellung vorgenommen habe.
Die Eintauchtiefe an sich ist das Problem. Wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass die ersten Bewegungen der Spindel und des Fräsers an der vorderen linken Ecke des Werkstücks bei genullter Maschine auf Z -1,5 mm (nicht nachgemessen) stattfinden, dann kommt die "Leerfahrt" zur hinteren linken Ecke. Und an dieser Stelle taucht die Spindel dann wesentlich tiefer in den Rohling ein, schätzungsweise bis auf Z -9 mm obwohl eigentlich alles auf Z-1,5 mm stattfinden sollte. Und beim genaueren Hinsehen fällt mir gerade auch auf, dass die Leerfahrt verdächtig tief stattfindet, obwohl ich im CAM von Fusion eine wesentlich höhere Einstellung vorgenommen habe.
Schöne Grüße
M-R-K aka Mario
Ausrüstung CNC:
Stepcraft M.1000 mit AMB-1400 FME-P DI
WinPC-NC 4.1
Fusion 360
Estlcam 12
Ausrüstung 3D-Druck:
Prusa i3 MK3S
M-R-K aka Mario
Ausrüstung CNC:
Stepcraft M.1000 mit AMB-1400 FME-P DI
WinPC-NC 4.1
Fusion 360
Estlcam 12
Ausrüstung 3D-Druck:
Prusa i3 MK3S