06.09.2020, 19:22
Danke für die antwort....
werde ich gleich morgen versuchen. und die werte hier posten.
was mir noch eingefallen ist , habe ich in z achse einen 800 stepp motor und in x und y nur einen 200 step motor.
Die steps sind am controller board auf 16 eingestellt.
hier mal meine einstellungswerte aus dem gbrl:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=3 (dir port invert mask:00000011)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=1 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=200.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=5 (homing debounce, msec)
$27=6.000 (homing pull-off, mm)
$100=102.000 (x, step/mm)
$101=102.000 (y, step/mm)
$102=650.000 (z, step/mm)
$110=3000.000 (x max rate, mm/min)
$111=3000.000 (y max rate, mm/min)
$112=590.000 (z max rate, mm/min)
$120=165.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=165.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=225.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=500.000 (x max travel, mm)
$131=500.000 (y max travel, mm)
$132=400.000 (z max travel, mm)
und hier der z probe command:
G90G21G38.2Z-100F150;G92Z16.85 wobei 16.85 die dicke meines schalters ist...
ist hier etwas auffällig??
ich kann noch versuchen den motor in z achse auf einen 200 stepp motor umzubauen, dann wären alle motoren gleich nur die Z achse läuft auf einer gewindestange.
Maßprobleme habe ich aber in x und y nicht.
werde ich gleich morgen versuchen. und die werte hier posten.
was mir noch eingefallen ist , habe ich in z achse einen 800 stepp motor und in x und y nur einen 200 step motor.
Die steps sind am controller board auf 16 eingestellt.
hier mal meine einstellungswerte aus dem gbrl:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=3 (dir port invert mask:00000011)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=1 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=200.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=5 (homing debounce, msec)
$27=6.000 (homing pull-off, mm)
$100=102.000 (x, step/mm)
$101=102.000 (y, step/mm)
$102=650.000 (z, step/mm)
$110=3000.000 (x max rate, mm/min)
$111=3000.000 (y max rate, mm/min)
$112=590.000 (z max rate, mm/min)
$120=165.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=165.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=225.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=500.000 (x max travel, mm)
$131=500.000 (y max travel, mm)
$132=400.000 (z max travel, mm)
und hier der z probe command:
G90G21G38.2Z-100F150;G92Z16.85 wobei 16.85 die dicke meines schalters ist...
ist hier etwas auffällig??
ich kann noch versuchen den motor in z achse auf einen 200 stepp motor umzubauen, dann wären alle motoren gleich nur die Z achse läuft auf einer gewindestange.
Maßprobleme habe ich aber in x und y nicht.